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手机上是不是有BUG我不知道但是既然出现了你还是把多余的帖删掉不然别人会反感的,也影响你问题的集中讨论。
用变频做驱动,想在开卷线上做到±0.25毫米,几乎是不可能的。除非你搞一个很慢很慢的速度,不过那样你的客户会受不了的。
再设多几个段速试试,这不见得一定是编程控制上的事,平台也很关键。
你是属于停剪?
停剪的长度检测不是问题,问题是执行。明知道要走0.5毫米了,走得动吗?
我现在面前有个水平圆筒,加载后总共1.5吨。要在圆周上对齐某处偏差在5毫米内。一样的艰巨。
低频的时候根本走不动。一旦动了,一下子冲出去了。没法。
了解一下最少可以走多长的距离,太小的距离,真的电机动了物料也不动的。尝试在这个距离之前做一次停车,然后再前进这么多。
可能是剪切时振动过大使编码器震动了,有了计数,没有清零。
10楼,还有楼主,如果真的是清零计数器的话,这个做法不太好。最好是让它一直计任何时候都不复位。保证你什么震荡都不会错。
抄水表。谁家的水表都不会每个月清零的。
水表会忠实记录读数,但编码器数据就难说了。
在技术层面,你凭什么说编码器难说,而水表是对的。
现在的集中抄表,也是用编码器检测水表的旋转的。你意思怎样?
难说的话只能是主观问题。
我说的都是基于一个观点:编码器怕震动。不在合适的时候清零,有了读数就测不准了。如果水表也是编码器测量如果震动很大也难于测准,但这个误差可能影响不大,不会像剪切要求这么高。
这个编码器所连接的辊是怎么驱动的,是由电机驱动的还是由钢板前行驱动的?
如果是电机驱动的,那么编码器采集的数据实际是电机的转速,和实际钢板的长度可能存在误差。只有这个辊是由钢板驱动,那么采集的数据和实际长度也会比较贴近。
如果辊是由电机驱动的,那么在从生产速度降速到2hz时是急降还是缓降,会不会导致钢板和编码器的辊之间产生相对滑动?
引用11楼详细内容:
1、“使用清零好像程序更好做点”,事实真是这样吗?传送0(清零)、预置值和传送当前位置值、预置值+当前位置值差别会很大吗?其实没差别吧,所以还是不要清零的比较好。
2、注意相等中断的产生方式,我觉得应该是在到达预置值前减速,到达预置值时零速保持,短暂延时后发出中断。此处还有一个建议就是零速停机时电机仍然要保持一个小的转矩,使之不至于驱动皮带前行,但也不至于让皮带松下来。
3、“不清零,一直记下去,存储区的数值达到最大值怎么办呢?”,对于干这行的,这算是问题嘛。首先计数器值一般都是32位,只要每次开机前清零一次,以后2^32这么大的数,换算成长度,应该够剪很多张料了;即时真的不够用,那也没关系啊,当你得出一个超出32位的预置值时,会发生溢出,剩下的数值正好是另一个轮回里面正确的预置值,你只需要确认一下编码器计数超过2^32时是否会回零并继续累计即可。
误差+-0.5mm,那么反映在编码器上是+-多少个脉冲?
如果脉冲的误差和实际的误差不匹配,那就要考虑机械的问题了。
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