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200SMART的PID调试探讨

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游民

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主题:【求助】200SMART的PID调试探讨


只看楼主 楼主 2021-02-03 21:58:54

用200SMART的PID功能,过程输入为喷**内的压力,输出为抽风电机的频率,设定室内压力在负几PA,通过PID输出控制抽风电机来维持喷**内在一定负压,使用威伦通的两个485口,一个485已PLC通信,另一个485进行压力采集再传输到PLC的PID输入,作为过程值,过程值传输到PLC有延时大概2S多,压力极易波动且易受抽风频率影响,反应灵敏。调试效果始终无法达到预期,输出波动过大,输出到变频器实际有滞后,输入采样延时也有滞后。输出始终超调和失调状态,目前参数D设为0,I设为900左右,P设为0.2左右为佳,但远达不到控制预期。还请各路网友帮忙支招。一起探讨。


 
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至圣

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只看楼主 1楼 2021-02-03 22:10:48

何不使用smart cpu自带的rs485采集压力信号?经过屏中转之后的信号延迟不确定,不是真实压力值,自然会带偏,plc自带的rs485,通信波特率设高一点,或者用模拟量输入来采集压力信号,先解决测量信号的真实性,再来谈分析控制。


大道至简,知易行难
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至圣

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只看楼主 2楼 2021-02-04 07:22:41
加大采样时间,或者用多次采样的平均值,调节范围的死区加大一些。
 
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侠圣

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只看楼主 3楼 2021-02-04 07:51:25

过程值波动大,而且滞后;


波动大做滤波,滞后PID中有考虑,实际运行中调整参数并观察效果最好


懒是人类前进的动力
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侠圣

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只看楼主 4楼 2021-02-04 08:03:23

 做一些预判断,比如把压力上限设置小一些,下限设置大一些,进行平均数据采样。


 
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奇侠

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只看楼主 5楼 2021-02-05 08:20:34

对于反馈滞后的系统,PID调节不能太快(不能太灵敏)!!

手动设置PID参数不理想时,我一般会使用“PID整定控制面板”进行自整定。然后再根据实际控制效果,微调PID参数。定会达到您的控制预期。

对于反馈值的波动,主要有两类情况:

1)电磁等干扰类。信号线使用屏蔽电缆,并做好接地,可适当加大滤波。

2)被控物理量的波动引起的反馈信号波动。应相对适当减小滤波。反馈信号波动也有不同原因:针对这类情况,总的来说,应降低PID调节的灵敏度。即:调节速度或者说是每步调节的调节幅度。

1、PID调节太灵敏,超调;

2、被控对象特性的滞后,引起波动。如:加热系统的热惰性、恒压供水系统中的气压罐或管道内的空气引起的惰性滞后等。容易超调。

3、PID的“采样时间”过长,使调节反应滞后。

4、检测值滞后。如:信号传输引起滞后。楼主遇见的这种情况并不常见。但是,延时约2秒,完全可以通过调节PID参数,使之达到预期控制效果的。

将比例调到1.0或以内、积分调到几十。试试看,还会“灵敏”不。

如果还认为调节速度快(灵敏):就将比例调到0.001、积分调到100以上或更大。估计开机后睡一觉再看,变频器的频率也不会上升到50Hz.


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奇侠

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只看楼主 6楼 2021-02-05 09:39:27

在设置向导的时候用反作用控制........频率越高 负压越大..........由频率大到小的一个过程........


养活一团春意思,撑起两根穷骨头
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奇侠

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只看楼主 7楼 2021-02-06 08:32:38

  PID控制是一个过程,这个控制过程需要一定的时间才能达到稳定(或平衡)状态。调节速度过快时引起超调、震荡。

  如:恒压供水、风机的正压与负压控制等,一般是快速控制或接近中速控制;系统中带有气压罐(调节量较大时)、空压机恒压供气等一般为中速控制;PID恒温控制、蓄水池(箱)较大的恒液位控制为慢速控制。

  增益P:对设定与反馈的差值大时的调节速度相对影响最大。PID整体调节速度不合适时修改P;设置过小,稳定所需的时间越长。设置越大,比例控制作用越强,过大容易引起震荡。

  积分I:对设定与反馈差值较小时的影响相对最大。反馈值接近设定值时的调节速度不合适时修改积分I;加大设置值:调节速度变慢,达到设定值所需时间越长。设置越小,调节速度越快。过小容易引起压力波动、震荡。

  微分D:提供一个超前控制量,阻止反馈的变化。针对反馈值的变化速率起作用,反馈值的增大与减小变化速率越大,作用越强。反馈值变化越小调节越弱;


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至圣

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只看楼主 8楼 2021-02-06 08:57:12

 可怕的“有2S多延时”

不解决这个“有2S多延时”,可以断定不可能达到优良的控制效果。



 
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侠圣

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只看楼主 9楼 2021-02-06 13:43:21

不知这抽风口是否有风阀,风阀略关小,也许对提高稳定性有帮助。


多学长知识 多问长见识
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游民

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只看楼主 楼主 11楼 2021-02-06 14:02:50

这个问题已经搞定了,用了其它控制方式,没有用PID,PID调了两天发现搞不出来,在复杂的路上继续走没太大意义,由于使用触摸屏采集压力,使用宏指令做了一些运算,加上485与PLC通讯本来就慢,使系统运行效率很低,现在把运算全部写在PLC里。控制很稳定。控制对响应速度没太大要求,不用PID都可以满足,PID过于灵敏,反而使系统不稳定。


 
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版主

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只看楼主 12楼 2021-02-06 23:08:21

PID,是三个控制的集合体。P、I、D。

一般P控制,就行了。也就是,根据采样输入,控制比例输出。


 
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