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总共 1个电机(外接编码器)2个伺服一个电机无编码器 外接一个差分编码器 2个伺服送料 2个材料一模一样 每个材料上有色标点 假设2个色标点距 100mm要求: 整机最高速度100M/min 要求开机过程中 1号 伺服送料 2号伺服送料 任意速度下 与前电机绝对同步 且 2个伺服材料复合一起 色标完全点对点 误差1mm左右我打算用 2个台达A2-U伺服 用2个色标电眼 实时跟踪 执行capture 形成cap修正轴 2个伺服电子凸轮跟随 PLC走485 触摸屏7寸 400左右
报价总共2W 包含 编码器 变频器 伺服全套 PLC HMI 色标电眼 工资接线等等
这个方案 可行吗 有没有做过的
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帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1717425&b_id=64&s_id=0&num=6
边做边摸索边填坑很Easy
在探索中前进
假如在某一个时刻发现了一丝丝的偏差,那后面怎么做?
这样吧。楼主,你假设自己是一个plc。正常的理想的状态下连续生产,你给什么信号到两个伺服?
当你收到两个色标电眼给你的信号不同步了,有先有后,此时你给到伺服的是什么信号?
哎,还是这样吧,不讨论任何控制技术问题,两个伺服速度不一致,材料会皱褶吗?色标偏慢的一个伺服加快速度,不就马上起皱褶了?如果不加快慢的一个,而是减小快的一个伺服,那么材料会不会断了?发生色标不同步的时候是选择加快某一个还是选择减慢另一个?当两个伺服都由于色标不同步而变速了的时候,那么变频电机怎么办?还保持速度还是……啥的?
老式手调的涂布机 靠调节速比都能勉强同步 拉断材料变形需要有足够的速度差才行
电子凸轮追随的对象是 差分编码器(不一定安装在电机上)
A2伺服一圈分辨率达1280000脉冲 只要与前一个编码器保持绝对同步 是不会使材料变化的
事实根本不存在绝对同步 机械误差 材料印刷误差 数据换算误差等等
所以引入色标 机器本身要求 色标对色标 所以 2个色标点位置已知 每次抓取色标
伺服可以修正当前随着编码器的脉冲量
我这个设备 PLC执行的功能很少 仅仅读读数据 和换算一些参数写入伺服
追踪 电子凸轮 都是伺服软件写的 伺服运算速度比SMART快太多了
我做的也不多 我大概是这么理解的 电子轴应该也是这样 差不多原理
感觉和做口罩机原理差不多。
你一个轴可以挂两三种料啊,那不就同步了?
感觉要求还是蛮高的,推荐台达的15MC 配 台达的Ethercat通讯伺服。或者信捷 汇川 都有类似方案。可以让他们出方案和报价,而且都免费,国产都在推广 运动控制PLC和伺服。有的品牌都有对应的功能块,调机难度应该少不少。
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