技术论坛

轧机压下主从问题

作者 主题
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
主题:【分享】轧机压下主从问题
推荐帖


只看楼主 楼主 2022-01-14 09:40:15

集团子公司的中板厂, 主轧机压下系统采用6se70主从控制。 10日下午开始出现过流故障。 现场人员电话描述是可以下压下, 抬起时一动就报故障。 我第一反应就是机械间隙可能存在问题, 让他们先把速度降下来试一试。 从30Hz降到20Hz, 故障率大幅度下降,先进行生产。

第二天, 和领导一起去现场协助处理。 我用DriveMonitor连上以后, 截取了波形, 看着没什么大问题。 如图。



现场查看了一下,除了从机编码器晃动稍大外,也没啥大问题。

查看现场的wincc曲线, 现场没有pda, 只能凑合一下了。 这一看, 发现每次电流大, 都伴随着主从的速度的分离乃至明显不同步。 



绿色是主速度反馈, 青色是从速度反馈。

黑色是主电流, 红色是从电流。

这个图是明显速度从同步,产生分离, 直至不同步的图形。 


电流过流的图片没拍, 每次出现大电流, 就对应着速度的分离和明显不同步。


我的看法是从机的机械间隙有问题, 某种条件下, 启动时,造成主机独自承担负载, 进而耦合形成震荡和过流。


主从控制方式,仔细看了一下, 就是主机的 转矩给定, 通过cuvc模拟量直接给从机的转矩给定。


不过领导,见多识广。 怀疑编码器有问题。  用示波器一测, 无法测出波形。 一团乱糟糟的图形。 矩形都看不出。  这明显有问题,一问,编码器是和电机线一起走的。  于是让他们重新放一根编码器电缆。但是, 由于没有停机时间。 一直没接入。


我经过分析, 认为这个编码器波形这么差, 但是drivemonitor没有明显看出电流波动也速度波动。 而且wincc上位机的波形, 可以明显看出持续的速度不同步, 这显然不能用编码器干扰来解释。


于是, 我在线加了1%的软化给主机。 加了之后, 速度不同步得到了很大的改善。 


第三天, 他们检修时将电缆线换了, 换了之后波形也是极差。

虽然是这样,但是比没换之前好太多了, 好歹能看出一大致样子。

关键是,现在速度恢复到30, 也不再出故障了。


现在, 也不清楚是编码器造成的, 还是我加了软化起作用了。

当然, 领导的看法是, 就是编码器的问题。


我依然坚持自己的看法。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1744114&b_id=47&s_id=0&num=16

至圣

经验值: 16429
发帖数: 2402
精华帖: 0
回复:轧机压下主从问题
推荐帖


只看楼主 1楼 2022-01-14 10:44:00

能达到效果就好


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:轧机压下主从问题
推荐帖


只看楼主 2楼 2022-01-14 16:02:11

你可以把软化去了,如果立马见效,那就说明软化不可或缺。


第一,实践可以检验猜想。

第二,实践结果可以反推原因。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:轧机压下主从问题
推荐帖


只看楼主 楼主 3楼 2022-01-14 16:27:14
以下是引用kdrjl在2022-01-14 16:02:11的发言 >2楼

你可以把软化去了,如果立马见效,那就说明软化不可或缺。


第一,实践可以检验猜想。

第二,实践结果可以反推原因。

版主的意思我明白。


但是集团公司的子公司,   这中间可以差很多层级来沟通的。    不是我说怎样就怎样的。

好在, 我只是修改到ram了。  


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7040
发帖数: 396
精华帖: 54
回复:轧机压下主从问题
推荐帖


只看楼主 4楼 2022-01-14 23:09:34

示波器显示的波形还可以的,没有那么差!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:轧机压下主从问题
推荐帖


只看楼主 楼主 5楼 2022-01-15 07:53:40
以下是引用liul_sharp在2022-01-14 23:09:34的发言 >4楼

示波器显示的波形还可以的,没有那么差!

这还可以啊, 只能说是凑合吧。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:轧机压下主从问题
推荐帖


只看楼主 楼主 6楼 2022-01-15 07:55:17

话说,这6se70和 6ra70真抗造。


6se70,  编码器用示波器都测不出波形, 都能正常运行;


6ra70, 更别提了, 经典。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 991
发帖数: 16
精华帖: 1
回复:轧机压下主从问题
推荐帖


只看楼主 7楼 2022-01-15 09:07:26

一个从机编码器松动 导致过电流的实例。

另外主机的模拟量转矩输出连接   K0153 和 K0165 这两个值不同时 可能导致主从转矩不一致,引起系统震荡。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7117
发帖数: 456
精华帖: 1
回复:轧机压下主从问题
推荐帖


只看楼主 8楼 2022-01-15 15:40:58

软化功能真的这么好用么


坚持就是胜利!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5690
发帖数: 767
精华帖: 1
回复:轧机压下主从问题
推荐帖


只看楼主 9楼 2022-01-19 00:07:28



值得学习。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15532
发帖数: 1735
精华帖: 0
回复:轧机压下主从问题
推荐帖


只看楼主 10楼 2022-01-19 08:21:43

 

感谢楼主细心分享!



海纳百川,厚德务实!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11049
发帖数: 651
精华帖: 5
回复:轧机压下主从问题


只看楼主 11楼 2022-01-19 15:41:34
楼主能不能分享一下,修改了哪几个参数,激活了软化?
人生如逆水行舟,不进则退。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:轧机压下主从问题


只看楼主 楼主 12楼 2022-01-19 16:37:40
以下是引用执着探路者在2022-01-19 15:41:34的发言 >11楼:楼主能不能分享一下,修改了哪几个参数,激活了软化?

主:

P640.01 = K153    (K165)

P245 = K155

P246 = 2%

P584 = 1

P235 = 4 (5)  ; speed loop P Gain



不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12783
发帖数: 1212
精华帖: 2
回复:轧机压下主从问题


只看楼主 13楼 2022-03-16 08:15:09

更换编码器试试

看看领导说的对不对


革命尚未成功,同志仍需努力.
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6249
发帖数: 658
精华帖: 2
回复:轧机压下主从问题


只看楼主 14楼 2022-03-17 08:21:08

6se70没有接触过,只用过6RA70和6RA80,希望楼主多介绍这方面的应用。


每天进步一点点
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 314
发帖数: 70
精华帖: 2
回复:轧机压下主从问题


只看楼主 15楼 2022-03-17 23:57:10

硬连接,跟编码器没太大关系,就是机械同步性变好了。从机是转矩环,没有速度。转矩还是从模拟量端口输出的,说明同步性能要求不高,动态相应不那么快,就是说你的软化起了很小部分作用。


新手,请多关照
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:轧机压下主从问题


只看楼主 楼主 16楼 2022-03-18 07:54:44
以下是引用河西在2022-03-17 23:57:10的发言 >15楼

硬连接,跟编码器没太大关系,就是机械同步性变好了。从机是转矩环,没有速度。转矩还是从模拟量端口输出的,说明同步性能要求不高,动态相应不那么快,就是说你的软化起了很小部分作用。

跟编码器关系不大?  什么意思?


你分析的有一定道理。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
轧机压下主从问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。