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集团子公司的中板厂, 主轧机压下系统采用6se70主从控制。 10日下午开始出现过流故障。 现场人员电话描述是可以下压下, 抬起时一动就报故障。 我第一反应就是机械间隙可能存在问题, 让他们先把速度降下来试一试。 从30Hz降到20Hz, 故障率大幅度下降,先进行生产。
第二天, 和领导一起去现场协助处理。 我用DriveMonitor连上以后, 截取了波形, 看着没什么大问题。 如图。
现场查看了一下,除了从机编码器晃动稍大外,也没啥大问题。
查看现场的wincc曲线, 现场没有pda, 只能凑合一下了。 这一看, 发现每次电流大, 都伴随着主从的速度的分离乃至明显不同步。
绿色是主速度反馈, 青色是从速度反馈。
黑色是主电流, 红色是从电流。
这个图是明显速度从同步,产生分离, 直至不同步的图形。
电流过流的图片没拍, 每次出现大电流, 就对应着速度的分离和明显不同步。
我的看法是从机的机械间隙有问题, 某种条件下, 启动时,造成主机独自承担负载, 进而耦合形成震荡和过流。
主从控制方式,仔细看了一下, 就是主机的 转矩给定, 通过cuvc模拟量直接给从机的转矩给定。
不过领导,见多识广。 怀疑编码器有问题。 用示波器一测, 无法测出波形。 一团乱糟糟的图形。 矩形都看不出。 这明显有问题,一问,编码器是和电机线一起走的。 于是让他们重新放一根编码器电缆。但是, 由于没有停机时间。 一直没接入。
我经过分析, 认为这个编码器波形这么差, 但是drivemonitor没有明显看出电流波动也速度波动。 而且wincc上位机的波形, 可以明显看出持续的速度不同步, 这显然不能用编码器干扰来解释。
于是, 我在线加了1%的软化给主机。 加了之后, 速度不同步得到了很大的改善。
第三天, 他们检修时将电缆线换了, 换了之后波形也是极差。
虽然是这样,但是比没换之前好太多了, 好歹能看出一大致样子。
关键是,现在速度恢复到30, 也不再出故障了。
现在, 也不清楚是编码器造成的, 还是我加了软化起作用了。
当然, 领导的看法是, 就是编码器的问题。
我依然坚持自己的看法。
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能达到效果就好
你可以把软化去了,如果立马见效,那就说明软化不可或缺。
第一,实践可以检验猜想。
第二,实践结果可以反推原因。
版主的意思我明白。
但是集团公司的子公司, 这中间可以差很多层级来沟通的。 不是我说怎样就怎样的。
好在, 我只是修改到ram了。
示波器显示的波形还可以的,没有那么差!
这还可以啊, 只能说是凑合吧。
话说,这6se70和 6ra70真抗造。
6se70, 编码器用示波器都测不出波形, 都能正常运行;
6ra70, 更别提了, 经典。
一个从机编码器松动 导致过电流的实例。
另外主机的模拟量转矩输出连接 K0153 和 K0165 这两个值不同时 可能导致主从转矩不一致,引起系统震荡。
软化功能真的这么好用么
值得学习。
感谢楼主细心分享!
主:
P640.01 = K153 (K165)
P245 = K155
P246 = 2%
P584 = 1
P235 = 4 (5) ; speed loop P Gain
更换编码器试试
看看领导说的对不对
6se70没有接触过,只用过6RA70和6RA80,希望楼主多介绍这方面的应用。
硬连接,跟编码器没太大关系,就是机械同步性变好了。从机是转矩环,没有速度。转矩还是从模拟量端口输出的,说明同步性能要求不高,动态相应不那么快,就是说你的软化起了很小部分作用。
跟编码器关系不大? 什么意思?
你分析的有一定道理。
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