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顺向思维查找840D系统故障一例
今天上午,在微信上看到有一台840D系统设备,进给丢失(在AUTO模式下,各轴没有移动)。我回复,看看进给率的旋钮打在什么位置(打在0%)?回复说有报警出现了,按MCP板上reset复位后,报警消除,继续自动运行是可以的。
出现过报警信息原因引起的故障,还是需要进一步确认的。于是赶到设备现场,对故障报警做进一步的确认。到现场后,设备在正常运行,查看诊断界面下的报警日志,确实有过一些报警记录。正在寻思着,是那一条报警信息时,这个故障再次出现,还没有反应过来时,设备的进给由暂停,又自动运行了(根据设备运行的声音判断)。重新返回到“诊断”界面,看报警诊断信息内容,图示:
报警信息主要是描述600800#故障。
根据这个信息,进入step7用户程序,看具体的报警成因是那些原因引起的,图示:
报警程序并不复杂,主要原因是由I33.6(触点)动作引起的。
根据报警信息,查找到schimpke(设备润滑设备)的报警,归结到最终的该设备的所有短路器触点可能存在的闪断原因引起的,根据上述报警,有定时器延时4S触发和定时器延时20S触发2种报警形式。
打开程序,监控:
A "verz Steuerspannung ein" //系统启动
A "verz.Fehlerm.Schimpke" //schimpke设备的保护触点
= "ALMSG_DB"._8FdStop6008xx[0] //VS oder Spi Halt Achse 8 FM 600800
A "verz.Fehlerm.Schimpke" // schimpke设备的保护触点
S "ALMSG_DB".C1.FDD_RID_5101xx[3] //FM 510103 vs+einlesesperre
A "ZM Taste Reset" //MCP板上的reset按钮
R "ALMSG_DB".C1.FDD_RID_5101xx[3]
其它的报警信息类似,只不过是显示的通道不同。
归结到引起故障的更本原因,是schimpke设备的保护触点存在闪断,我判断的理由是定时器动作了,schimpke设备正常时,该点的状态为1,而设备故障报警时,该点必须在断开信号大于4S时间以上,且设备在启动状态下才可能触发报警的。
由于设备在正常运行,寻思着是否考虑暂时把这个定时器延时时间由4S修改为稍大一些?如6S,说干就干,重新设置下载该定时器延时时间为6S。仔细考虑一下,还是感觉不妥,重新又还原到4S,目的是想在故障时能够找找具体的故障位置。该报警输入条件是由schimpke设备的9个断路器(各润滑电机驱动断路器)及制冷压力(高、低压)判断串联组成的,判断起来稍微麻烦一些,没有单独输入那样容易捕捉。在现场微信上告知当班领班,再出现故障时,不要复位掉报警信息,直接通知我到现场处理。
本次查找,故障虽然没有现场处理,但是,问题基本锁定了,查找故障的根源只是时间问题了,后续故障查找到后再补充说明。
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后续1:
经过整一天的运行,该故障没有再次出现,但是,故障原因已经明确在这个范围,图示是schimpke设备的部分相关电路:
其中,5K4为设备液位检测。
当润滑冷却单元设备正常时,驱动5K1继电器得电,再由继电器触点信号转换为plc的输入I33.6信号输入到西门子840D的系统。
回路中任何一个断路器辅助触点具有闪断,都将影响到报警回路的触发,其中,600800#报警只需要启动系统后,闪断信号5K1继电器断开时间大于4S就能够满足报警条件。
由于无法停止设备,进行进一步的诊断确认,只能把这个问题暂时放一放。
德国设备,一般是压缩机高低压信号引起的
经过几天的消停后,昨天晚上9点多,同事又给我打电话了。
因为在家休息,无法到现场进行判断,只能通过维信方式回复了几个排除问题的方法。
今天待同事上班后,再交流昨天同事处理的过程。
制冷空调压缩机高、低,压的问题可能性的存在的,你比较有专业的眼光,估计你也有过类似的经历。
今天,一上班,我到现场去看,还是没有查询到具体的问题。
这个触点闪断,确实不这么好查询到,需要时间和方法。
也曾经想临时设置一个plc,检测到底是那个断路器或者空调开关触点引起的,只是最近其它事务繁忙,无暇顾忌到这个问题。
后续2:
刚刚遇到同事,问起昨天晚上润滑站设备报警的处理过程,确如千万侠说的那样,是由制冷设备的高、低压压力检测开关动作引起的,昨天同事临时处理的短接线,图示:
红色短导线。
该制冷器,早前委外修理过几次,但是,尤其在夏天使用,由于该制冷机组的制冷效果逐步下降,已经无法满足目的的设备需要。
我曾经对该设备,外置过强制风冷,在天气炎热时,润滑油温还是会上升很高,到保护的临界点。后来,还是把它改造为水冷冷却方式,就是采用板式换热器给润滑油冷却,图示:
效果还可以。
此,本次维修,最后是彻底摈弃了原制冷设备的高、低压检测,将A/C端子用短导线短路处理,然后由原制冷改为板式换热器的水冷方式。
可能是交换器这边太脏了,散热效果不好。
是原制冷效果逐年下降,经过多次委外维修,还是无法达到原来的降温效果,我随意拿了一个板式换热器加强了冷却效果。
今年,正准备买一个水冷机组,着手把这个问题处理一下,已经选好产品了。
由原制冷改为板式换热器的水冷方式。
这个思路不错,可以借鉴一下
引用5楼详细内容:
国产的水冷机组都不错,建议你看下机组的维修空间。有的机组不考虑维修空间的,尤其是清洗水箱时。
嗯,前几天搜索过这方面的信息,加上之前有部分实际的国产品牌的应用(半导体激光刻字机,激光器冷却),区别只是功率大小的问题,技术层面应该没有问题了。
目前国内品牌的主要电气元件,也是那些境外的品牌(国内贴牌)。确实,国内的制冷(空调)已经做的非常非常了的了,但是,自我自己的应用经历看,工业用的柜式空调确实还需要大步跟上,当然,类似的空调也包含境外的那些大品牌,均有同样的问题。
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