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未调用PWM指令的一种应用

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至圣

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主题:【分享】未调用PWM指令的一种应用
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只看楼主 楼主 2022-05-05 09:43:42

未调用PWM指令的一种应用

   今天下午,在S7-1200版区,看到我之前发帖的网友回复,网友告诉我类似PWM脉冲转换电压板的商家,据说可以在所有晶体管输出的DO模块上实现PWM转换电压的功能。我想既然我有硬件条件,何不再测试一番呢。

   我们知道,S7-1200的高速脉冲输出的资源是有限的,图示:

 

   我测试的S7-1214C可以调用4路PWM高速脉冲输出,其它的所有S7-1200系列均可以调用4路是PWM脉冲输出。

   针对于网友的回复,我大概思考了一个测试方向。就是在测试项目中,调用循环定时中断,如OB30,设置循环定时中断的时间周期为1mS,脉冲的宽度暂时定在100mS,这样做的目的就是想让每以路脉冲占空比的输出在0 ~ 100%之间任意调整。

普通数字量输出方式的脉冲输出测试:

1)创建一个循环定时中断,设置中断时间为1mS,图示:

2)在OB30中编辑我需要的测试程序:

3)哦,对了。由于我忘了带万用表来判断PWM转换电压的输出值,也正好S7-1214C本机集成有2路模拟量电压输入,正好拿来使用,于是,又组态了模拟量通道0:

 

创建了一个测试需要的数据块DB1:

 

4)连接所有外部线路,上电后,编译保存项目,将硬件及程序下载到S7-1214C的cpu中:

先测试占空比50%试试:以下所有的测试数据没有经过转换板电位器的修调,目的只是看普通晶体管输出通过PWM转换电压的效果。

 


数据在4.0 ~ 5.2V之间来回跳动,不是很稳定。

5)返回设备视图的cpu属性的硬件组态,修改模拟量输入通道的滤波常数试试:

设置到最强的选项载测试:

 

数据明显的稳定了,在5.0 ~ 5.1V之间变化。

6)再将占空比设置到10%试试结果如何:

 


能够满足测试,再试试控制精度,将占空比数据设置到15%,看结果:

 

MD14在1 ~ 2之间变化,这一个是我的转换程序的精度问题了,重新修改SCALE_X的MAX管脚为100.0,(实际上看NORM_X指令也能够看到输出1.59V左右的数据值):

 

  比例缩放MAX放大到100.0后,出现了想要的模拟1.5V的显示。我试着将占空比试着为1%,同样能够输出0.1V左右的电压。

  测试完成,普通的数字量晶体管输出,通过用户自己定义的脉宽PWM调制,调制出一个脉冲串来转换为电压的功能,这样能够实现,这将对plc模拟量输出的数量限制变的模糊起来了。上述测试结果纯粹是个人喜好,就是闹着玩似的,所测试的结果也具有一定的局限性。



 
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只看楼主 1楼 2022-05-05 13:51:33

本胖的思路跟这个差不多,但......

1、如果单纯的是为了输出电压,PWM的周期应该尽可能的短,如果精度要求是1%,那就跟楼主的一样了。如果是控制加热(SSR),那周期可以设置为1s或者更长。

2、给定值如果是连续变化的,该咋办?本胖的想法是在每个“PWM”周期开始的时候“采样”一次给定值。在本次PWM未完成之前这个给定值不变。


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只看楼主 2楼 2022-05-05 13:58:12

实验数据以及分析,非常到位,感谢!


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只看楼主 楼主 3楼 2022-05-05 14:47:49
以下是引用李岩在2022-05-05 13:51:33的发言 >1楼

本胖的思路跟这个差不多,但......

1、如果单纯的是为了输出电压,PWM的周期应该尽可能的短,如果精度要求是1%,那就跟楼主的一样了。如果是控制加热(SSR),那周期可以设置为1s或者更长。

2、给定值如果是连续变化的,该咋办?本胖的想法是在每个“PWM”周期开始的时候“采样”一次给定值。在本次PWM未完成之前这个给定值不变。

想法可以有,贵在验证测试这一关,首先是需要过了这一关,才可以去现场实际测试应用。

上述测试,也是昨天网友交流聊天时的内容验证。我开始是模拟仿真的,因为没有实体机测试,担心在这样的频率下是否还能够稳定。但是,从昨天晚上在实体机上测试的结果,应该可以值得去现场应用。plc这侧是没有问题的应该是稳定的,真正应用只是担心PWM转换板的稳定性了。


 
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只看楼主 4楼 2022-05-05 16:31:17

要链接下面的帖子才专注了。

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1760346&b_id=50&s_id=0&num=13#anch


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只看楼主 楼主 5楼 2022-05-05 16:56:00
以下是引用莘莘学子在2022-05-05 16:31:17的发言 >4楼

要链接下面的帖子才专注了。

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1760346&b_id=50&s_id=0&num=13#anch

是的,原贴在那里。

本想写贴时沿用原贴标题,改为之一、之二的方法,后来想了想还是放弃了。

上述验证仅仅只是停留在办公室或者实验室之类的,而没有真正应用到生产一线的现场。

如果想使用,前提是做好抗电磁干扰的基本功,及转换板的合理安装。


 
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只看楼主 6楼 2022-05-06 08:35:59
以下是引用WWCWWC在2022-05-05 16:56:00的发言 >5楼

是的,原贴在那里。

本想写贴时沿用原贴标题,改为之一、之二的方法,后来想了想还是放弃了。

上述验证仅仅只是停留在办公室或者实验室之类的,而没有真正应用到生产一线的现场。

如果想使用,前提是做好抗电磁干扰的基本功,及转换板的合理安装。

以下是引用莘莘学子在2022-05-05 16:31:17的发言 >4楼:要链接下面的帖子才...

引用4楼详细内容:

要链接下面的帖子才专注了。

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1760346&b_id=50&s_id=0&num=13#anch

你采用中断方式输出,还有一种是定时输出你可以尝试下。比如就用1MS的定时输出,定时器就是变量,效果一样。


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只看楼主 楼主 7楼 2022-05-06 09:32:30
以下是引用莘莘学子在2022-05-06 08:35:59的发言 >6楼

你采用中断方式输出,还有一种是定时输出你可以尝试下。比如就用1MS的定时输出,定时器就是变量,效果一样。

以下是引用WWCWWC在2022-05-05 16:56:00的发言 >5楼:是的,原贴在那里。...

引用5楼详细内容:

是的,原贴在那里。

本想写贴时沿用原贴标题,改为之一、之二的方法,后来想了想还是放弃了。

上述验证仅仅只是停留在办公室或者实验室之类的,而没有真正应用到生产一线的现场。

如果想使用,前提是做好抗电磁干扰的基本功,及转换板的合理安装。

以下是引用莘莘学子在2022-05-05 16:31:17的发言 >4楼:要链接下面的帖子才...

引用4楼详细内容:

要链接下面的帖子才专注了。

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1760346&b_id=50&s_id=0&num=13#anch

不采用定时器的理由:

首先定时器的刷新机制问题,如果定时器是同步的,则可以,反之,可能会影响到输出精度。

另外,当多个通道应用,如果需要同步脉冲,那还是我这样的方法稳定可靠。反正,循环定时中断的资源放着也是放着,何不利用起来呢。

  所以,我认为采用定时器做类似的测试,意义并不大,也就没有做测试了。如果抛开精度问题,定时器也是可以的。



 
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只看楼主 8楼 2022-05-06 10:16:12
以下是引用WWCWWC在2022-05-06 09:32:30的发言 >7楼

不采用定时器的理由:

首先定时器的刷新机制问题,如果定时器是同步的,则可以,反之,可能会影响到输出精度。

另外,当多个通道应用,如果需要同步脉冲,那还是我这样的方法稳定可靠。反正,循环定时中断的资源放着也是放着,何不利用起来呢。

  所以,我认为采用定时器做类似的测试,意义并不大,也就没有做测试了。如果抛开精度问题,定时器也是可以的。


以下是引用莘莘学子在2022-05-06 08:35:59的发言 >6楼:你采用中断方式输出...

引用6楼详细内容:

你采用中断方式输出,还有一种是定时输出你可以尝试下。比如就用1MS的定时输出,定时器就是变量,效果一样。

以下是引用WWCWWC在2022-05-05 16:56:00的发言 >5楼:是的,原贴在那里。...

引用5楼详细内容:

是的,原贴在那里。

本想写贴时沿用原贴标题,改为之一、之二的方法,后来想了想还是放弃了。

上述验证仅仅只是停留在办公室或者实验室之类的,而没有真正应用到生产一线的现场。

如果想使用,前提是做好抗电磁干扰的基本功,及转换板的合理安装。

以下是引用莘莘学子在2022-05-05 16:31:17的发言 >4楼:要链接下面的帖子...

引用4楼详细内容:

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我就用过定时器做的,精度没问题。几路同时输出不同电压都没问题。


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只看楼主 楼主 9楼 2022-05-06 10:47:43
以下是引用莘莘学子在2022-05-06 10:16:12的发言 >8楼

我就用过定时器做的,精度没问题。几路同时输出不同电压都没问题。

以下是引用WWCWWC在2022-05-06 09:32:30的发言 >7楼:不采用定时器的理由...

引用7楼详细内容:

不采用定时器的理由:

首先定时器的刷新机制问题,如果定时器是同步的,则可以,反之,可能会影响到输出精度。

另外,当多个通道应用,如果需要同步脉冲,那还是我这样的方法稳定可靠。反正,循环定时中断的资源放着也是放着,何不利用起来呢。

  所以,我认为采用定时器做类似的测试,意义并不大,也就没有做测试了。如果抛开精度问题,定时器也是可以的。


以下是引用莘莘学子在2022-05-06 08:35:59的发言 >6楼:你采用中断方式输出...

引用6楼详细内容:

你采用中断方式输出,还有一种是定时输出你可以尝试下。比如就用1MS的定时输出,定时器就是变量,效果一样。

以下是引用WWCWWC在2022-05-05 16:56:00的发言 >5楼:是的,原贴在那里...

引用5楼详细内容:

是的,原贴在那里。

本想写贴时沿用原贴标题,改为之一、之二的方法,后来想了想还是放弃了。

上述验证仅仅只是停留在办公室或者实验室之类的,而没有真正应用到生产一线的现场。

如果想使用,前提是做好抗电磁干扰的基本功,及转换板的合理安装。

以下是引用莘莘学子在2022-05-05 16:31:17的发言 >4楼:要链接下面的帖子...

引用4楼详细内容:

要链接下面的帖子才专注了。

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1760346&b_id=50&s_id=0&num=13#anch

可能转换板对脉冲宽度的要求比较宽泛,好的。


 
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只看楼主 10楼 2022-05-07 09:10:28
以下是引用WWCWWC在2022-05-05 14:47:49的发言 >3楼

想法可以有,贵在验证测试这一关,首先是需要过了这一关,才可以去现场实际测试应用。

上述测试,也是昨天网友交流聊天时的内容验证。我开始是模拟仿真的,因为没有实体机测试,担心在这样的频率下是否还能够稳定。但是,从昨天晚上在实体机上测试的结果,应该可以值得去现场应用。plc这侧是没有问题的应该是稳定的,真正应用只是担心PWM转换板的稳定性了。

以下是引用李岩在2022-05-05 13:51:33的发言 >1楼:本胖的思路跟这个差...

引用1楼详细内容:

本胖的思路跟这个差不多,但......

1、如果单纯的是为了输出电压,PWM的周期应该尽可能的短,如果精度要求是1%,那就跟楼主的一样了。如果是控制加热(SSR),那周期可以设置为1s或者更长。

2、给定值如果是连续变化的,该咋办?本胖的想法是在每个“PWM”周期开始的时候“采样”一次给定值。在本次PWM未完成之前这个给定值不变。

本胖用224XP做过一个用于卤肉的电炉子控制系统(本胖是个吃货)。没有温度反馈,是个开环控制。就是PLC的晶体管DO驱动SSR(过零型),SSR驱动电炉子。PWM的周期记得是10S,一份是100ms,精度1%。

小声的说:卤肘子味道好极了。

注:卤肉的诀窍就是小火泡熟,卤牛肉几乎没有肉丝(不柴),用WINCC给定参数,三段加热,每段的%和时间。


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只看楼主 楼主 11楼 2022-05-07 09:33:01

叫你小胖,我想我也应该有可以这样叫了的年龄了。

原来,你胖的出处在这里可以找到答案啊。吃估计很多人都喜欢,当然,我也不例外,我的体重已经属于是偏胖的队列里排了。胖的人可能心态都比较好,凡是都往好的一面去想。

回正文:可以的。当外部加热条件都相对固定时,用开环方式也是可以控制温度的,前提是已知加热的外部条件。

没有推荐的意思,类似的转换板就有,就是电压转换为PWM脉款调制器,我同时购的几块,没有测试过,可能用这个转换板会更加容易获取到你想要的。



 
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只看楼主 12楼 2022-05-07 17:23:26
以下是引用WWCWWC在2022-05-07 09:33:01的发言 >11楼

叫你小胖,我想我也应该有可以这样叫了的年龄了。

原来,你胖的出处在这里可以找到答案啊。吃估计很多人都喜欢,当然,我也不例外,我的体重已经属于是偏胖的队列里排了。胖的人可能心态都比较好,凡是都往好的一面去想。

回正文:可以的。当外部加热条件都相对固定时,用开环方式也是可以控制温度的,前提是已知加热的外部条件。

没有推荐的意思,类似的转换板就有,就是电压转换为PWM脉款调制器,我同时购的几块,没有测试过,可能用这个转换板会更加容易获取到你想要的。


本胖是69年的啊!虽然很想当小胖,但肯定是老胖了。


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只看楼主 楼主 13楼 2022-05-07 17:28:40
以下是引用李岩在2022-05-07 17:23:26的发言 >12楼

本胖是69年的啊!虽然很想当小胖,但肯定是老胖了。

以下是引用WWCWWC在2022-05-07 09:33:01的发言 >11楼:叫你小胖,我想我也...

引用11楼详细内容:

叫你小胖,我想我也应该有可以这样叫了的年龄了。

原来,你胖的出处在这里可以找到答案啊。吃估计很多人都喜欢,当然,我也不例外,我的体重已经属于是偏胖的队列里排了。胖的人可能心态都比较好,凡是都往好的一面去想。

回正文:可以的。当外部加热条件都相对固定时,用开环方式也是可以控制温度的,前提是已知加热的外部条件。

没有推荐的意思,类似的转换板就有,就是电压转换为PWM脉款调制器,我同时购的几块,没有测试过,可能用这个转换板会更加容易获取到你想要的。


我是66年,属于同龄人吧。

我非常敬佩我们这个时代的人,都是从无到有,刚刚参加工作那会,国内压根没有plc这玩意。

等到80年代中、末期,我才慢慢接触到,plc、触摸屏、伺服控制器及电机,不曾想自己磕磕绊绊已经走过来了。

哦,对了,还是小胖,没有问题。

那时候所谓的接触,纯粹是打打酱油的。

自己自主开始做小项目是90年代中期开始,我是开始用三菱、台达、欧姆龙这样plc入的门。



 
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只看楼主 14楼 2022-05-08 10:37:05
以下是引用WWCWWC在2022-05-07 17:28:40的发言 >13楼

我是66年,属于同龄人吧。

我非常敬佩我们这个时代的人,都是从无到有,刚刚参加工作那会,国内压根没有plc这玩意。

等到80年代中、末期,我才慢慢接触到,plc、触摸屏、伺服控制器及电机,不曾想自己磕磕绊绊已经走过来了。

哦,对了,还是小胖,没有问题。

那时候所谓的接触,纯粹是打打酱油的。

自己自主开始做小项目是90年代中期开始,我是开始用三菱、台达、欧姆龙这样plc入的门。


以下是引用李岩在2022-05-07 17:23:26的发言 >12楼:本胖是69年的啊!虽...

引用12楼详细内容:

本胖是69年的啊!虽然很想当小胖,但肯定是老胖了。

以下是引用WWCWWC在2022-05-07 09:33:01的发言 >11楼:叫你小胖,我想我也...

引用11楼详细内容:

叫你小胖,我想我也应该有可以这样叫了的年龄了。

原来,你胖的出处在这里可以找到答案啊。吃估计很多人都喜欢,当然,我也不例外,我的体重已经属于是偏胖的队列里排了。胖的人可能心态都比较好,凡是都往好的一面去想。

回正文:可以的。当外部加热条件都相对固定时,用开环方式也是可以控制温度的,前提是已知加热的外部条件。

没有推荐的意思,类似的转换板就有,就是电压转换为PWM脉款调制器,我同时购的几块,没有测试过,可能用这个转换板会更加容易获取到你想要的。


好吧,在您面前还只能当小胖了。本胖开始用的是三菱FX-2N,但因为抵制日货,就换成了西门子的。从三菱改成西门子时是各种的不习惯,三菱那个非常直观,西门子的就很麻烦。当时用了西门子的300PLC,不是200。后来学会了西门子,反过来看三菱(FX-2N),那简直太low了。

后来一直用西门子的PLC+WINCC(D),赶脚那是无坚不摧啊!

本胖上学的时候就不是好学生,喜欢胡思乱想。上班后也喜欢瞎想,一直对通讯比较感兴趣,在接触wincc之前,甚至还在DOS下用UCDOS、UCSDK、TURBO C做出过仿Windows的图形操作界面。7000行的C,近6000行都是做画面的。

从单片机、DOS工控机到PLC+HMI/SCADA,本胖都在摸索FCS(现场总线控制系统),也做过一些实际的工程应用,自得其乐吧。

本胖觉得自己的缺点还是有很多基础不够扎实,准备好好的学习基础。

非常感谢坛子中的大佬们。


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只看楼主 楼主 15楼 2022-05-08 11:28:12
以下是引用李岩在2022-05-08 10:37:05的发言 >14楼

好吧,在您面前还只能当小胖了。本胖开始用的是三菱FX-2N,但因为抵制日货,就换成了西门子的。从三菱改成西门子时是各种的不习惯,三菱那个非常直观,西门子的就很麻烦。当时用了西门子的300PLC,不是200。后来学会了西门子,反过来看三菱(FX-2N),那简直太low了。

后来一直用西门子的PLC+WINCC(D),赶脚那是无坚不摧啊!

本胖上学的时候就不是好学生,喜欢胡思乱想。上班后也喜欢瞎想,一直对通讯比较感兴趣,在接触wincc之前,甚至还在DOS下用UCDOS、UCSDK、TURBO C做出过仿Windows的图形操作界面。7000行的C,近6000行都是做画面的。

从单片机、DOS工控机到PLC+HMI/SCADA,本胖都在摸索FCS(现场总线控制系统),也做过一些实际的工程应用,自得其乐吧。

本胖觉得自己的缺点还是有很多基础不够扎实,准备好好的学习基础。

非常感谢坛子中的大佬们。

以下是引用WWCWWC在2022-05-07 17:28:40的发言 >13楼:我是66年,属于同龄...

引用13楼详细内容:

我是66年,属于同龄人吧。

我非常敬佩我们这个时代的人,都是从无到有,刚刚参加工作那会,国内压根没有plc这玩意。

等到80年代中、末期,我才慢慢接触到,plc、触摸屏、伺服控制器及电机,不曾想自己磕磕绊绊已经走过来了。

哦,对了,还是小胖,没有问题。

那时候所谓的接触,纯粹是打打酱油的。

自己自主开始做小项目是90年代中期开始,我是开始用三菱、台达、欧姆龙这样plc入的门。


以下是引用李岩在2022-05-07 17:23:26的发言 >12楼:本胖是69年的啊!虽...

引用12楼详细内容:

本胖是69年的啊!虽然很想当小胖,但肯定是老胖了。

以下是引用WWCWWC在2022-05-07 09:33:01的发言 >11楼:叫你小胖,我想我...

引用11楼详细内容:

叫你小胖,我想我也应该有可以这样叫了的年龄了。

原来,你胖的出处在这里可以找到答案啊。吃估计很多人都喜欢,当然,我也不例外,我的体重已经属于是偏胖的队列里排了。胖的人可能心态都比较好,凡是都往好的一面去想。

回正文:可以的。当外部加热条件都相对固定时,用开环方式也是可以控制温度的,前提是已知加热的外部条件。

没有推荐的意思,类似的转换板就有,就是电压转换为PWM脉款调制器,我同时购的几块,没有测试过,可能用这个转换板会更加容易获取到你想要的。


必须是不断学习,不断超越自己。

我也是喜欢胡思乱想的个性,同感。



 
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只看楼主 16楼 2022-05-08 20:31:39

我不知道,一不小心DO是24V常态输出,模拟量输入还能安好?


这也不是什么高科技,二三十年前搞个脉冲输出,并个电容,去变频调速的应用很普遍的,楼主来个强滤波也是与时俱进了。


估计90后的都不知道楼主在干些啥


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只看楼主 楼主 17楼 2022-05-09 07:59:02
以下是引用Zane在2022-05-08 20:31:39的发言 >16楼

我不知道,一不小心DO是24V常态输出,模拟量输入还能安好?


这也不是什么高科技,二三十年前搞个脉冲输出,并个电容,去变频调速的应用很普遍的,楼主来个强滤波也是与时俱进了。


估计90后的都不知道楼主在干些啥

不用不小心,我测试类似的绝端条件是测试过的,如果是24V长通,也相当于脉宽占空比100%的条件下,模拟量输出是10V,相反,关闭脉冲PWM输出,相当于占孔比0%,转换板为0V。


 
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只看楼主 18楼 2022-05-09 08:45:05
以下是引用WWCWWC在2022-05-09 07:59:02的发言 >17楼

不用不小心,我测试类似的绝端条件是测试过的,如果是24V长通,也相当于脉宽占空比100%的条件下,模拟量输出是10V,相反,关闭脉冲PWM输出,相当于占孔比0%,转换板为0V。

以下是引用Zane在2022-05-08 20:31:39的发言 >16楼:我不知道,一不小心...

引用16楼详细内容:

我不知道,一不小心DO是24V常态输出,模拟量输入还能安好?


这也不是什么高科技,二三十年前搞个脉冲输出,并个电容,去变频调速的应用很普遍的,楼主来个强滤波也是与时俱进了。


估计90后的都不知道楼主在干些啥

有个开启门电压,也就是最低频率要100HZ的吧,当然0%会是0V,如果低于100HZ的PWM也是没有电压输出的。


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回复:未调用PWM指令的一种应用


只看楼主 19楼 2022-05-09 08:46:50
以下是引用李岩在2022-05-07 09:10:28的发言 >10楼

本胖用224XP做过一个用于卤肉的电炉子控制系统(本胖是个吃货)。没有温度反馈,是个开环控制。就是PLC的晶体管DO驱动SSR(过零型),SSR驱动电炉子。PWM的周期记得是10S,一份是100ms,精度1%。

小声的说:卤肘子味道好极了。

注:卤肉的诀窍就是小火泡熟,卤牛肉几乎没有肉丝(不柴),用WINCC给定参数,三段加热,每段的%和时间。

以下是引用WWCWWC在2022-05-05 14:47:49的发言 >3楼:想法可以有,贵在验...

引用3楼详细内容:

想法可以有,贵在验证测试这一关,首先是需要过了这一关,才可以去现场实际测试应用。

上述测试,也是昨天网友交流聊天时的内容验证。我开始是模拟仿真的,因为没有实体机测试,担心在这样的频率下是否还能够稳定。但是,从昨天晚上在实体机上测试的结果,应该可以值得去现场应用。plc这侧是没有问题的应该是稳定的,真正应用只是担心PWM转换板的稳定性了。

以下是引用李岩在2022-05-05 13:51:33的发言 >1楼:本胖的思路跟这个差...

引用1楼详细内容:

本胖的思路跟这个差不多,但......

1、如果单纯的是为了输出电压,PWM的周期应该尽可能的短,如果精度要求是1%,那就跟楼主的一样了。如果是控制加热(SSR),那周期可以设置为1s或者更长。

2、给定值如果是连续变化的,该咋办?本胖的想法是在每个“PWM”周期开始的时候“采样”一次给定值。在本次PWM未完成之前这个给定值不变。

“PWM的周期记得是10S,一份是100ms,精度1%。”能否把这句话用手工画个波形图展示下,不太理解。


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